Main Menu

FPV videos

Started by ak, May 25, 2011, 12:01:21 PM

Previous topic - Next topic

nebeski

#30
Evo jos malo letenja na nasipu, ovaj put sa DJI hexom:

http://youtu.be/Cn_HZJkxeb8

Na stanici sam aktivirao oprugu i na throotle-u. Tako da se obe palice vracaju u centar kada se puste.
Moj utisak je da tako lakse dosta leteti FPV,posebno sa naocarima.

tutko


tutko


ak

Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo Da Vinci
RCModelScout - RC Search Engine

danko


IVAN3D

\\\" Sve što leti ima nezgodnu osobinu da pada \\\"

ex pseudonijum: GLIDER

ak

Quote from: IVAN3D on November 10, 2013, 10:08:51 AM

:)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz ()-()

divno + mjuza  :jaki:

koji je to model?
SkyWalker Condor.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo Da Vinci
RCModelScout - RC Search Engine


tutko

Ekstra snimak... svaka cast (res)

banbo

Lepo, samo sledeci put budi malo fluidniji i bez naglih cimanja i okretanja, bice jos lepse  ;namig
Make things as simple as possible, but not simpler.

ak

Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo Da Vinci
RCModelScout - RC Search Engine

zbabic

Lep snimak, dopada mi se  (res)  :)aplauz
S budalama se ne isplati svađati. Prvo te spuste na svoj nivo i onda te dotuku s iskustvom!

nebeski


nebeski

#43
https://www.youtube.com/watch?v=aPaXHNEpbIU

Let je trebao biti rutinski ali sam imao dve incidentne situacije. Prva je bila kada sam bio iza luke na drugoj strani Save (3:54) kada nisam mogao da kontrolom pitch-a i roll-a vratim letelicu nazad. Kontrolu sam povratio tako sto sam NAZU iz GPS moda prebacio u Atti (4:10). Druga situacija je kada je pri povratku (10:20) takodje prestao da reaguje na pitch i roll komande a kada sam ga prebacio u atti je krenuo da leti nazad. U GPS mod je bio prebacen nekoliko sekundi ranije pred nameravano sletanje. Nisam mogao da ga kontrolisem, reagovao je samo na throotle i rudder pa sam uspeo da mu podignem visinu pre nego sto sam povratio kontrolu. Incident je mogao biti prouzrokovan i Dragonlinkom koji je bio ukljucen u mojoj blizini gde su Alen i Milan testirali Skywalkera pred probni let. Kada su culi sta se desava, iskljucili su Dragonlink i kontrola se povratila. U tom trenutku je trajalo i moje menjanje modova tako da nisam 100% siguran sta je bio uzrok. Kontrola je povracena oko 11:20.
Moram da napomenem i da GPS nije uspevao pre pocetka leta da uhvati vise od 6 satelita iako sam cekao nekoliko minuta a u toku leta je uspeo da uhvati maksimalno 7 (uobicajeno je 9). Takodje pre pocetka leta nisam radio kalibraciju kompasa koju obicno uradim pre prvog leta.
Video repeater sa crosshair antenom se nalazio na betonskoj platformi na nasipu pored raskrsnice koja se vidi pre prelaska reke. Crosshair antena je bila okrenuta prema savi.
RC predajnik (TSlrs) je bio pored mene u podnozju nasipa a odmah iza nasipa  je bilo velikog drveća, tako da je letelica u pojedinim trenucima bila iza svega toga bez direktne linije vidljivosti u odnosu na predajnik.

nebeski

https://www.youtube.com/watch?v=KIbDrWIm8-o

Ovo je bio test let u okruzenju sa znacajnim prisustvom RF zracenja koje potice od velikog broja raznih predajnika koji se nalaze u okolini (od baznih stanica mobilne telefonije do TV predajnika i ko zna cega sve jos). Let je protekao bez ikakvih problema i bez uticaja na video link (1.2Ghz) i RC link (TSlrs 433Mhz).
Kalibracija kompasa je preventivno obavljena pre leta.
Posto je test prosao kako treba, velika je sansa i da ce ono sto sledi nakon testa testa da prodje takodje  (fiu)