Let je trebao biti rutinski ali sam imao dve incidentne situacije. Prva je bila kada sam bio iza luke na drugoj strani Save (3:54) kada nisam mogao da kontrolom pitch-a i roll-a vratim letelicu nazad. Kontrolu sam povratio tako sto sam NAZU iz GPS moda prebacio u Atti (4:10). Druga situacija je kada je pri povratku (10:20) takodje prestao da reaguje na pitch i roll komande a kada sam ga prebacio u atti je krenuo da leti nazad. U GPS mod je bio prebacen nekoliko sekundi ranije pred nameravano sletanje. Nisam mogao da ga kontrolisem, reagovao je samo na throotle i rudder pa sam uspeo da mu podignem visinu pre nego sto sam povratio kontrolu. Incident je mogao biti prouzrokovan i Dragonlinkom koji je bio ukljucen u mojoj blizini gde su Alen i Milan testirali Skywalkera pred probni let. Kada su culi sta se desava, iskljucili su Dragonlink i kontrola se povratila. U tom trenutku je trajalo i moje menjanje modova tako da nisam 100% siguran sta je bio uzrok. Kontrola je povracena oko 11:20.
Moram da napomenem i da GPS nije uspevao pre pocetka leta da uhvati vise od 6 satelita iako sam cekao nekoliko minuta a u toku leta je uspeo da uhvati maksimalno 7 (uobicajeno je 9). Takodje pre pocetka leta nisam radio kalibraciju kompasa koju obicno uradim pre prvog leta.
Video repeater sa crosshair antenom se nalazio na betonskoj platformi na nasipu pored raskrsnice koja se vidi pre prelaska reke. Crosshair antena je bila okrenuta prema savi.
RC predajnik (TSlrs) je bio pored mene u podnozju nasipa a odmah iza nasipa je bilo velikog drveća, tako da je letelica u pojedinim trenucima bila iza svega toga bez direktne linije vidljivosti u odnosu na predajnik.